在冶礦集團城安公司生產車間,有一名扎根一線、實干擔當的業務骨干。他恪盡職守、勇挑重擔、攻堅克難,憑借扎實的業務能力和務實的工作作風,榮獲2026年度陜西有色金屬集團“青年崗位能手”稱號,他就是高山林。
自2019年進入城安公司以來,高山林常年堅守在生產一線,憑著踏實肯干的態度、過硬靠譜的技術和無私奉獻的勁頭,他從一名普通員工一步步成長為能干事、能管事、能扛事的優秀基層工段長。
遇事不退縮,敢啃生產“硬骨頭”。城安公司車間試生產時,自動化控制系統很不穩定,關鍵時候,高山林拉上車間骨干蹲守現場,逐項核對參數、逐點優化流程,經過反復調試、反復整改,徹底解決了系統頻繁故障的難題,全力保障車間順利投產。針對搖床床面長期磨損,沖礦水越用越多、精礦白白流失的問題,高山林多次試驗,反復調整沖水角度和出水點位,一點點比對生產數據,最終拿出了一套簡單好用、省錢見效的改造方案。改造落地后,車間搖床用水量下降約20%,精礦回收率提高5個百分點。
攻堅新技術,技改一線沖在前。2025年,城安公司重點技改項目——光電拋尾設備落戶車間。面對新設備、新工藝、新參數,初期調試難度大,礦石誤判率偏高,影響了正常投產。面對這塊“硬骨頭”,高山林帶領團隊查閱大量技術資料,結合礦石特性,一次次精細調整運行參數,一遍遍核驗分選效果,最終成功將設備誤判率穩穩控制在5%以內,高標準完成了重點設備的調試任務。高山林還主動參與了棒磨機檢查篩、尾礦濃縮池耙機等多項關鍵設備的改造。棒磨機檢查篩改造后,篩分效率提升了15%,有效減少了礦石過磨問題,生產銜接更加順暢;尾礦濃縮池耙機改造完成后,底流濃度提高了8%,大幅降低了回水處理能耗。
管理有妙招,設備運維提質又省心。高山林建立“設備健康檔案”管理制度,給每一臺關鍵設備都建立專屬電子臺賬,運行數據、巡檢情況、維修記錄、易損件更換周期全部登記在冊,一目了然、有據可查。有了這套臺賬,設備什么時候該保養、什么時候該換件、哪里容易出隱患,提前就能預判。車間設備管理徹底從“被動搶修”變成“主動預防”,設備故障停機率降低20%,維修成本節約近10%。
沒有轟轟烈烈的口號,只有長年累月的堅守,從一線普通員工到優秀基層管理者,再到獲評青年崗位能手,高山林用青春守崗位、用實干擔責任,贏得了全體職工的一致贊譽。